一、客戶基本工況:
①擠壓鑄造場合,鑄件為汽車零部件 ②機器中等,1500噸以下 ③使用過程中模具溫度高,在220-260℃內,有冷卻水 ④使用其他家脫模劑噴涂20-30s,脫模劑稀釋40倍。
二、存在問題:
①工件在近澆道口和末端最后凝固處氣泡較多②提高稀釋倍數③降本增效。
三、解決思路:
①了解客戶的基本工況和存在問題,系統化分析引起問題的原因,逐步排查出原因②具體分析。近澆道口工件氣泡比較多和模具橫澆道的面積和流向、脫模劑附著力和保溫性能有關。末端處凝固氣泡比較多和壓力不穩定、開模早、脫模劑保溫性能不足有關。經驗證,把壓力調大后、延遲1-2s后開模、提高脫模劑的保溫性能,有助于減少熱處理之后氣泡數量。稀釋倍數主要和脫模劑的固含量和附著力有關。③現場測試以及對于樣品檢測。得出共同結論,改變近交道口的面積和流向,減少紊流出現,同時提高脫模劑的附著力和保溫性能,有效增強單位噴涂面積上膜層厚度,提高鋁液流動性,方便氣體的順利排出。在保證脫模前提下,適當提高脫模劑的稀釋倍數,有助于提高脫模效果。同時幫客戶降低20%以上成本。
四、最終成果:
解決好存在的問題,并且稀釋倍數提高,有效地幫客戶提質增效,降低20%以上成本。
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